O型垫圈的失效较常出现在为了满足应用,O形垫圈被拉伸的装配过程中。在这种情况下,虽然,O型垫圈通过了初始的泄露测试和并且使用了长达几个星期。对于被毁坏的O型垫圈这是不可能的。因此,在进行安装和初始压力测试的时候,O型垫圈必须是没有损坏的。这意味着O形垫圈肯定是在使用过程中损毁,即在它被安装在槽内之后,这是一种在静态O型垫圈密封装置中中非常**的情况。这种类型的使用中的损毁通常可以追溯到一个或两个原因。
试作业时呈现的走漏。泵用机械密封经过静试后,作业时高速旋转发生的离心力,会抑制介质的走漏。因而,试作业时机械密封走漏在扫除轴间及端盖密封失效后,根本上都是因为动、静环冲突副受损坏所造成的。致使冲突副密封失效的要素主要有:①操作中,因抽暇、气蚀、憋压等异常景象,致使较大的轴向力,车削各种密封件,使动、静环接触面分离;②对设备机械密封时紧缩量过大,车削各种密封哪家好,致使冲突副端面严峻磨损、擦伤;③动环密封圈过紧,绷簧无法调整动环的轴向起浮量;④静环密封圈过松,当动环轴向起浮时,济宁车削各种密封件,静环脱离静环座;⑤作业介质中有颗粒状物质,作业中进人冲突副,探伤动、静环密封端面;⑥规划选型有误,密封端面比压偏低或密封原料冷缩性较大等。上述景象在试作业中经常呈现,有时能够经过恰当调整静环座等予以消除,但大都需要从头拆装,替换密封。